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HOMEOHRの導入実績

OHRの導入実績 マイクロバブル応用製品導入事例

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OHRマイクロバブルをご利用のユーザー様の証言

納入先ご担当者 証  言  内  容

アサヒビール(株)
本社エンジニアリング部
副部長・岡田豊 氏

わが社では、5工場に導入している。
アサヒビール社内では、高い評価で一致している。


わたし自身、名古屋工場にいたときに性能を確認することができた。


本当に目詰まりが起きないのか、確かめようと思って曝気槽を空にしてチェックしたが、確かに目詰まりも無く、槽底のヘドロ堆積もなかった。

(94年11月)
三井製糖(株)東部工場
管理課・加藤了教 氏

OHRエアレーターを間欠曝気に使っている。
操業時には、1時間運転-4時間停止を繰り返している。また操業休止時には1時間運転-7時間停止のサイクルだ。


1984年10月に設置して14年近くになるが、まったく目詰まりしない。
エアー配管や防護柵を取り替える工事の時には水を抜くので、その時エアレーター内をのぞいて目詰まり無しを確認するだけだ。
洗浄したことも一度も無い。


曝気槽の他に高濃度槽でも使っている。特に高濃度の廃水が出る時だけ使う槽なので、1ヶ月に1度くらいしか曝気しない。それでもOHRエアレーターは目詰まりしない。

(98年5月)
ダイオー
エンジニアリング(株)
東京本社営業部
部長代理・坂本充 氏

活性汚泥処理の仕事を受注した時は、OHR式に曝気に使うことにしている。


OHRの納入実績表を見せられてピンときた。リピート注文をしている工場がいくつもある。これはきっと本物だと思った。しかも実績表の中にわが社のお 得意先が9工場もあり、さっそく情報を集めたところ すべて性能は本物だった。したがって採用を決めた。

(94年8月)
製薬メーカーK社
製造部 工務課T主査

当工場の排水は、タチが悪い。pH調節用の中和剤として大量の石灰を使っているために、それが排水中に約20%も含まれ、スラリー状になっている。 この石灰が容易にスケールを形成し、槽底にも堆積する。


どの散気装置を使ってもすぐに目詰まりするので、自分たちでSUSパイプにドリルで穴を空け、それを散気管として使っていた。それも詰まるので月1回高圧水で洗浄していた。洗浄すると、とたんに吐出エアー量がハネ上るという状態だった。


排水処理設備を新規に作ることになって、あらためて散気装置を検討した。OHRを含め、5社の装置だ。このうち2つはダメとなって残り3つを実施テストにかけた。97年2月から8月まで6ヶ月間運転して曝気槽から引き上げたところOHRエアレーターのみ目詰まりしていなかった。それでOHRを採用することにした。


OHRエアレーターの実施テストは、さらにもう6ヶ月延長したが1年経過しても目詰まり無し、スケール付着無しだった。月1回の定期洗浄が無くなったのがありがたい。

(97年9月)